随着经济的开展,自吸式离心化工泵在工程中得到越来越广泛的运用,下面帮你具体介绍自吸式离心泵现状和其开展方向。
自吸式离心化工泵因其装置简单、占地面积小、维护便利、无噪声等优点,在工程中广泛用于市政工程、工厂、商业、医院、宾馆、住宅区等的污水排放。目前我国的自吸式离心泵主要由的生产厂家生产和制作,少部分的产品由国外进口。市场前景十分宽广。但因为污水泵的可靠性方面有待加强,所以,进步其产品的技术含量是厂商今后开展的主要方向。
自吸式离心化工泵的开展方向
针对自吸式离心泵存在的问题,有些的生产厂家把精力放在了开发泵的保护体系上:在排污泵运转发生反常时自动报警或者切断电源。虽然这种方法能够起到必定的作用,而且这种保护也是有必要的,但这并不是处理问题的根本方法,咱们还要把要点放在进步水泵的功能上,把问题从根本上处理。
除此之外,产品的开发还要充分的考虑到环境问题,让研发的产品都更节能、环保。
综上所述,潜水污水泵今后需要处理的问题是进步运用的可靠性,能习惯多种工作环境,优化其结构设计,进一步完善自吸式离心化工泵的功能。
立式离心化工泵振荡与减振改造根本方法
大型立式离心水泵在运转过程中,呈现振荡大、上下轴承常常发热、损坏,乃至泵轴与轴承衔接部位磨损。水泵运转不稳定,影响正常供水,需要对其进行减振管理。
一、水泵改造情况
针对以上原因,咱们采纳了以下两个过程进行改造。
1、加强管路刚度。考虑到对水泵进行加固比较困难,采纳在水泵出口钢管焊接“加强筋”的方法。沿进出水方向,在水泵出口渐扩管与出水阀门之间的衔接钢管两头法兰,用8条厚度为32mm、宽度为100mm的钢板进行焊接。添加钢管的刚度,削减变形量,反抗水泵位移。经丈量,加筋后,水泵A点的位移量降至0.35mm。
2、对传动体系进行改造。为削减电机、传动轴的振荡向水泵传递,把水泵与传动轴之间的刚性衔接改为弹性衔接。运用GB4323-84弹性套柱销联轴器,离心泵zui大补偿位移量为0.6mm,补偿角为1°30?。这样,电机、传动轴的振荡能够经过弹性联轴器得到补偿,不会直接传递到水泵。
二、化工泵振荡原因分析
1、国产立式水泵28SLA-10是由卧式泵直接改造而成。电机底座与水泵底座之间笔直高度为4.3m,传动轴系重达3t。相对于卧式泵,它添加了一根长为3752mm直径为140mm的中心传动轴。在结构上,除了在中心传动轴上加装一个轴承外,未进行任何改造。此四台水泵运转压力长期为 0.7~0.85MPa。在扬程高、流量大的工况下,这样一个重心高,质量大的体系高速旋转,发生的离心力是很大的,会构成机组较大的振荡。加上支架和水泵进出水方向衔接刚度不行,导致水泵和各衔接件有较大的位移。运转时水泵的位移导致上轴接受力情况改变,振荡加大,因而简单发热。若纠正水泵位移,改进轴接受力条件,可下降体系的振荡烈度。
2、化工泵与传动轴之间为刚性衔接。因为制作、装置原因,运转时泵轴与传动轴同心,构成水泵振荡;电机、传动轴等其它震源发生的振荡也直接传递给水泵,构成振荡的叠加,进一步加大水泵振荡。另外,这种刚性衔接加大水泵上轴承所接受的外力,致使轴承易发热,影响到泵轴。
三、改构成果
改造后,经丈量,化工泵振荡由改造前的振速4.3cm/s下降为1.48cm/s。依据振荡烈度规范ISO2372-1974能够断定,水泵运转处于优异区。一起,水泵运转平稳,上轴承只需正常维护,泵轴被磨损现象也没有了,阐明改造是成功的。
大型立式离心水泵在运转过程中,呈现振荡大、上下轴承常常发热、损坏,乃至泵轴与轴承衔接部位磨损。水泵运转不稳定,影响正常供水,需要对其进行减振管理。
一、化工泵振荡原因分析
1、国产立式水泵28SLA-10是由卧式泵直接改造而成。电机底座与水泵底座之间笔直高度为4.3m,传动轴系重达3t。相对于卧式泵,它添加了一根长为3752mm直径为140mm的中心传动轴。在结构上,除了在中心传动轴上加装一个轴承外,未进行任何改造。此四台水泵运转压力长期为 0.7~0.85MPa。在扬程高、流量大的工况下,这样一个重心高,质量大的体系高速旋转,发生的离心力是很大的,会构成机组较大的振荡。加上支架和水泵进出水方向衔接刚度不行,导致水泵和各衔接件有较大的位移。运转时水泵的位移导致上轴接受力情况改变,振荡加大,因而简单发热。若纠正水泵位移,改进轴接受力条件,可下降体系的振荡烈度。
2、化工泵与传动轴之间为刚性衔接。因为制作、装置原因,运转时泵轴与传动轴同心,构成水泵振荡;电机、传动轴等其它震源发生的振荡也直接传递给水泵,构成振荡的叠加,进一步加大水泵振荡。另外,这种刚性衔接加大水泵上轴承所接受的外力,致使轴承易发热,影响到泵轴。
二、水泵改造情况
针对以上原因,咱们采纳了以下两个过程进行改造。
1、加强管路刚度。考虑到对水泵进行加固比较困难,采纳在水泵出口钢管焊接“加强筋”的方法。沿进出水方向,在水泵出口渐扩管与出水阀门之间的衔接钢管两头法兰,用8条厚度为32mm、宽度为100mm的钢板进行焊接。添加钢管的刚度,削减变形量,反抗水泵位移。经丈量,加筋后,水泵A点的位移量降至0.35mm。
2、对传动体系进行改造。为削减电机、传动轴的振荡向水泵传递,把水泵与传动轴之间的刚性衔接改为弹性衔接。运用GB4323-84弹性套柱销联轴器,离心泵zui大补偿位移量为0.6mm,补偿角为1°30?。这样,电机、传动轴的振荡能够经过弹性联轴器得到补偿,不会直接传递到水泵。
三、改构成果
改造后,经丈量,化工泵振荡由改造前的振速4.3cm/s下降为1.48cm/s。依据振荡烈度规范ISO2372-1974能够断定,水泵运转处于优异区。一起,水泵运转平稳,上轴承只需正常维护,泵轴被磨损现象也没有了,阐明改造是成功的。
大型立式离心水泵在运转过程中,呈现振荡大、上下轴承常常发热、损坏,乃至泵轴与轴承衔接部位磨损。水泵运转不稳定,影响正常供水,需要对其进行减振管理。
一、化工泵振荡原因分析
1、国产立式水泵28SLA-10是由卧式泵直接改造而成。电机底座与水泵底座之间笔直高度为4.3m,传动轴系重达3t。相对于卧式泵,它添加了一根长为3752mm直径为140mm的中心传动轴。在结构上,除了在中心传动轴上加装一个轴承外,未进行任何改造。此四台水泵运转压力长期为 0.7~0.85MPa。在扬程高、流量大的工况下,这样一个重心高,质量大的体系高速旋转,发生的离心力是很大的,会构成机组较大的振荡。加上支架和水泵进出水方向衔接刚度不行,导致水泵和各衔接件有较大的位移。运转时水泵的位移导致上轴接受力情况改变,振荡加大,因而简单发热。若纠正水泵位移,改进轴接受力条件,可下降体系的振荡烈度。
2、化工泵与传动轴之间为刚性衔接。因为制作、装置原因,运转时泵轴与传动轴同心,构成水泵振荡;电机、传动轴等其它震源发生的振荡也直接传递给水泵,构成振荡的叠加,进一步加大水泵振荡。另外,这种刚性衔接加大水泵上轴承所接受的外力,致使轴承易发热,影响到泵轴。
二、水泵改造情况
针对以上原因,咱们采纳了以下两个过程进行改造。
1、加强管路刚度。考虑到对水泵进行加固比较困难,采纳在水泵出口钢管焊接“加强筋”的方法。沿进出水方向,在水泵出口渐扩管与出水阀门之间的衔接钢管两头法兰,用8条厚度为32mm、宽度为100mm的钢板进行焊接。添加钢管的刚度,削减变形量,反抗水泵位移。经丈量,加筋后,水泵A点的位移量降至0.35mm。
2、对传动体系进行改造。为削减电机、传动轴的振荡向水泵传递,把水泵与传动轴之间的刚性衔接改为弹性衔接。运用GB4323-84弹性套柱销联轴器,离心泵zui大补偿位移量为0.6mm,补偿角为1°30?。这样,电机、传动轴的振荡能够经过弹性联轴器得到补偿,不会直接传递到水泵。
三、改构成果
改造后,经丈量,化工泵振荡由改造前的振速4.3cm/s下降为1.48cm/s。依据振荡烈度规范ISO2372-1974能够断定,水泵运转处于优异区。一起,水泵运转平稳,上轴承只需正常维护,泵轴被磨损现象也没有了,阐明改造是成功的。